加工工艺表明:酸化油废水历经隔油器解决后,进到平流式沉淀池混和匀质,提高至气浮池。历经气浮收购一部分酸化油,根据流回应用淤泥对废水开展吸咐,除去一部分悬浮固体和胶体化学物质,降低cod浓度值。然后,对气浮和预沉池的出水开展微电解法解决,废水经空气氧化断掉生物大分子有机化学污染物的分子结构键,溶解为小分子水污染物,高难度酸化油废水零排放工艺流程,以有益于事后生物化学解决。另外,在一定水平上提升废水的ph值。废水经微电解法后进到中合沉砂池,添加开展脱酸反映,产生碳---钙和氢氧化钙,使废水中的颗粒物和胶体污染物在沉砂池内絮凝沉定。废水进到平流式沉淀池匀质,然后送进生物吸咐池,吸咐除去污染物,经过一级厌氧发酵生物化学解决、一级生物脱氮解决、二级厌氧发酵生物化学解决、二级生物脱氮解决后,废水中绝大多数cod、nh3-n、tp等污染物---除去。生物解决的出水进到有机化学除磷和过虑,添加复合型,使废水中残余的胶体污染物和絮凝体,经沉定和过虑除去。高难度酸化油废水零排放
2、酸化油废水的厌氧脱氮解决阶段,选用微生物处理过程开展解决,包含:一级厌氧、一级脱氮、二级厌氧、二级脱氮。经厌氧脱氮工艺处理,废水中cod、tp等空气污染物的去除率约35%上下,nh3-n的去除率约80%上下,使废水中残余的胶体溶液空气污染物和絮凝物,---解决实际效果。3、酸化油废水的好氧解决阶段,选用深层处理过程开展解决,包含:推广除磷、过虑沉定、活性氧空气氧化、人工湿地解决。好氧解决阶段添加氧化剂开展有机化学空气氧化褪色,进一步除去残余一部分的cod、nh3-n,其去除率约99%左右。出水量注入人工湿地等控制部件,此一部分为终一道保障性住房加工工艺,以---做到---家标准。高难度酸化油废水零排放
有鉴于此,本酸化油加工过程中造成的含酸废水的合理解决方式 为在挥发前选用了氢氧化钙悬浊液中和絮凝工艺处理,使浓缩后的浓缩液较没有处理时---降低,可再次回到到中和絮凝步骤聚开展解决实际加工工艺步骤:1)将酸化油加工过程中造成的含酸废水导进隔油器分离出来油层,获得隔渣池后的废水;2)用氢氧化钙悬浊液调整上述步骤1)获得的隔渣池后废水的ph值至8~10,开展中和絮凝,固液分离设备后获得分离出来液;3)将上述步骤2)获得的分离出来液挥发浓缩,获得蒸馏液;4)将上述步骤3)获得的蒸馏液开展好氧解决;上述含酸废水中包含凡士林二脂、甘油三酯、油酸、油酸钠、不饱和脂肪酸、凡士林、蛋白、甾醇和---类、---钠、---、---铵、磷酸钠和水;上述含酸废水中总---根含水量为40000~60000mg/l,总磷含水量为5000~8000mg/l,高难度酸化油废水零排放新方案,有机化学耗氧为40000~80000mg/l。上述步骤2)中中和絮凝的溫度为20~35℃。上述步骤2)中中和絮凝的時间为0.5~3h。上述步骤2)中氢氧化钙悬浊液的当量浓度为10~20%。上述步骤2)中中和絮凝中还包含添加絮凝剂。上述絮凝剂为聚氯化铝和正离子树脂。上述聚氯化铝使用量为隔渣池后的废水品质的0.05~0.5%,高难度酸化油废水零排放工作原理,上述正离子树脂的使用量为隔渣池后的废水品质的0.001~0.006%。上述步骤3)中挥发浓缩的溫度为70~80℃;挥发浓缩的真空值为20~30kpa。上述步骤3)中挥发浓缩还获得浓缩液,高难度酸化油废水零排放,上述浓缩液的ph值***10。上述步骤4)中好氧解决的時间为2~4天。。有利技术性实际效果:出示了一种酸化油加工过程中造成的含酸废水的解决方式 ,因为在挥发前选用了氢氧化钙悬浊液中和絮凝工艺处理,使中和絮凝、固液分离设备后分离出来液中的有机化合物和盐急剧下降,因此浓缩后的浓缩液较没有处理时---降低,便于后处理工艺。高难度酸化油废水零排放
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